上海瀚昱超低溫SCR催化劑在寶鋼湛江鋼鐵球團煙氣150℃脫硝項目投運成功
2020年12月29日,北極星大氣網訊:
寶鋼湛江鋼鐵有限公司煉鐵廠的500萬噸/年球團生產裝置是目前世界上較大的燒結球團設備(回轉窯直徑φ6.96m,長度52m,煙氣量1410000Nm3/h),是燒結球團領域中的領航者。500萬噸球團煙氣150℃低溫脫硝項目的順利實施體現了寶武集團勇于創新的精神,將會對我國燒結、球團煙氣脫硝技術發展產生重要的示范效應。
寶鋼湛江鋼鐵有限公司500萬噸球團煙氣150℃超低溫SCR脫硝項目由湖南中冶長天節能環保技術有限公司設計,上海二十冶建設有限公司安裝,其核心技術——“低溫催化劑”由上海瀚昱環保材料有限公司研發并生產制造。針對球團煙氣成分復雜、煙氣量及NOx波動大、含氧量和含濕量較高的特點,上海瀚昱公司組織精干研發團隊,在劉少光教授帶領下,充分發揮其技術研發和工程應用等方面的較強優勢,研發出在150~200℃低溫段及120~150℃超低溫段都有著優異脫硝性能并且適用于球團、燒結、焦化、水泥、垃圾焚燒、生物質焚燒、危廢焚燒等領域的SCR脫硝催化劑,為此項目的成功實施打下了堅實的基礎。
本項目于2020年12月9日在寶鋼湛江鋼鐵球團裝置正式噴氨投運,從運行情況看,系統運行非常穩定,15分鐘即達到NOx超低排放標準(<50 mg/Nm3(折算值)),排放濃度最低時為5 mg/Nm3(折算值),在煙溫150℃、設計空速3204 h-1(標況)的情況下,NOx排放濃度基本上控制在20~38 mg/Nm3范圍內運行,氨逃逸約在0.2~0.6 ppm之間,每層壓降約為220 Pa,在運行溫度為135℃時NOx排放濃度也能控制在<40 mg/Nm3,各項指標均達到或優于設計指標,達到超低排放的目標要求,并且煤氣耗量非常少。
同時,該超低溫催化劑在整個啟停爐過程中表現也非常優異,2020年12月23日由于球團及加熱爐檢修,停運一天,在停爐和啟爐的整個過程中,NOx均達到超低排放要求,沒有任何超排點。如果是中高溫催化劑,則啟爐時煙氣加熱至280℃需4~8小時,在加熱過程中由于煙氣溫度沒有達到280℃,中高溫脫硝催化劑不能投運,結果在這4~8小時NOx處于“直排”的超排狀態。根據一些地方生態環境部門的規定,啟爐時每超排1小時需罰停機72小時,即每次啟爐都會受到停產288~576小時的處罰,給企業帶來了巨大的經濟損失。
本項目是當下罕見的鋼鐵大設備煙氣“150℃低溫SCR脫硝”的成功案例(截至發稿時,國內外尚未發現類似的成功案例),這得益于寶山鋼鐵股份有限公司和寶鋼湛江鋼鐵有限公司領導們的“敢為人先”的魄力、“高瞻遠矚”的創新思維、“節能減排”的發展意識,離不開上海瀚昱技術團隊十多年來的研發創新與不懈努力。這個項目成功的重大意義在于,鋼鐵設備煙氣的治理難題——脫硝,完全可以通過“節能型”的低溫或超低溫SCR脫硝方式實現,突破了傳統的臭氧氧化法脫硝(NOx不達標、臭氧超標)、耗能型的中高溫SCR脫硝(能耗高、碳排放量大)、活性炭脫硝(NOx不達標、運行成本高)等脫硝技術束縛,找到了一種能耗低、無二次污染、低碳排放、低運行成本的煙氣脫硝治理工藝,真正為我國的鋼鐵行業“節能減排”事業做出了開創性的重要貢獻!且低溫SCR脫硝催化劑的核心技術為我國所擁有!
現在鋼鐵行業正面臨科學治污、創新升級、設備改造、國際競爭力提升等挑戰,同時也正是發展的良好機遇。鋼鐵行業是高污染行業,如何打好污染防治攻堅戰,做到綠色發展、節能增效,是鋼鐵企業應該仔細思考并付諸行動的重大問題,鋼鐵企業中的燒結、球團、焦爐、加熱爐、退火爐、熱風爐、石灰窯、燃煤煤氣鍋爐等煙氣治理工作是上述挑戰中的重要內容,其中脫硝技術是這些技術挑戰中的重中之重。“低溫SCR脫硝技術”作為一項高起點、高性價比的新技術,能很好地融入鋼鐵行業的環保工藝路線中,使其更加吻合“節能與減排缺一不可”這個具有永恒意義的理念。鋼鐵企業及生態環境部門若能盡早利用好這個技術,讓其盡快發揮效用,將會為鋼鐵企業帶來“節能減排、減碳排放、降本增效”的利益,并推動我國鋼鐵行業的煙氣治理水平走到世界的前列。
上海瀚昱環保材料有限公司將砥礪前行,不斷創新,為我國偉大的環保事業做出新的貢獻。



原文網址:http://huanbao.bjx.com.cn/news/20201229/1125900.shtml
|